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凉水塔风机机电振动原因及处理

作者:   日期:2017-09-27  来源:  关注:313

      洛阳石化供水车间第一循环水池111凉水塔风机,为中国石化洛阳分公司发电系统冷却水供应的重要冷却风机,2005年传动轴进行改造,将原来两根传动轴的型式,改为一根的型式,改造后总长度比原来短,因此在改造时将电机向风机端移动了一段距离,为了满足需要在台板联轴器端增加300mm,用于支撑电机前段支角。由于电机前移,电机后端支角几乎落到原来电机台板的中间部位,因该位置台板强度较弱,需要在台板下面增加加强筋,经过焊接加固处理后,该风机电机振动振幅小于0.06mm,基本可以满足生产需要。2006年2月15日更换减速机后,运行状况不断恶化,从2006年4月以后,改机的振动在逐渐增加,电机振幅超过0.16mm,已经严重超标,尤其是夏季气温高时,对发电系统冷却水温度影响特别严重,使发电冷却水系统温度很难调整,影响发电设备的正常运行。本文对该机基本结构和存在的故障进行了分析,找出了其故障原因,并制定出有效的措施,解决了该风机的电机振动问题。

1、  风机的结构组成及特点

1.1、风机的技术参数

风机型号:LF92IIF

风机流量:315m3/min

主轴转速:155r/min

电机功率:200kW(转速为1475r/min)

风叶直径:9.14m

1.2、风机的结构特点

       供水一循111凉水塔风机为轴流式风机,风机叶片直径为9.14m,其结构为电机驱动减速机,减速机与叶片之间相连。减速机的结构为二级减速,其中一级为圆锥(弧齿)齿轮,二级为圆柱斜齿轮,轴承为圆锥滚子轴承。

2、风机故障原因分析

       影响电机振动原因包括电机自身因素、基础强度、电机台板强度和结构、风机减速机、叶片及风机与电机对中等各种原因。

2.1、电机台板的影响

       电机台板的作用为支撑电机,台板的强度和支撑面的平面度,直接影响电机的性能,甚至会造成电机支撑底面的变形,而该风机电机移位后,由于需要在支角位置增加加强筋,由于是现场焊接处理,对于焊接后产生的应力无法消除,随着时间的推移在应力是房东过程中导致台板变形,同事台板钢板厚度较薄(厚度不足15mm),在应力作用下极易产生形变。

2.2、风机减速机的影响

       减速机是风机的重要组成部分,如果减速机出现问题,将会产生杂音和振动。在拆检时发现减速机输出轴转子轴向无间隙,由于压盖端面是O型圈密封,若取下密封圈,该轴轴向过盈量为0.56mm(标准间隙为0.35±0.05mm)。减速机中速轴轴向间隙较大,为1.7mm(标准为0.25±0.05mm)。中速轴上调心滚子轴承点蚀严重,无法再用。减速机输入轴上轴承、甩有盘装配不到位,甩油盘活动,减速机内润滑油孔严重堵塞。一级减速齿轮(锥齿轮)齿轮啮合间隙在0.58~0.6mm之间(标准为0.15~0.25mm),该间隙可以调整。二级减速齿轮(圆柱斜齿轮)齿轮啮合间隙在0.61~0.66mm之间(标准为0.25~0.32mm),齿轮副啮合位置、面积符合标准要求。因此减速机存在齿轮啮合间隙和轴承定位不正确等严重的质量问题,在运行中会出现转子串动,造成电机和风机振动。、

2.3、风机传动轴的影响

       风机传动轴是风机的重要组成部分,该风机传动轴长度较大,约为5.5m,而影响风机运行的主要因素为传动轴的动平衡、联轴器连接螺栓孔的中心偏差和传动轴径向跳动,在实际检查中,经过检查中心偏差仅为0.1mm,径向园跳动为0.11mm,均符合要求,对机组振动影响较小。

2.4、叶片的影响

       叶片对风机的影响不仅包括叶片角度的偏差,还包括叶片不平衡量的影响。而叶片角度的偏差会对风机平稳运行产生影响,使风机各个叶片的风量符合产生较大的偏差,使风机产生摆动,严重时导致机组振动。同事风机叶片的角度如果与设计值偏差较大,将会使风机的负荷增加或减小,若角度增大,同样可以使电机产生振动。

2.5、机组对中的影响

       机组对中对风机、电机的振动影响较大,尤其是振幅的影响特别大,不仅影响水平、垂直方向的振动,而且影响轴向振动。

3、  消除风机电机振动措施

       综上所述,导致风机电机振动故障的主要原因:减速机质量缺陷、电机台板变形。因此

消除电机振动的主要措施如下。

3.1、对减速机进行解体检修

      由于减速机存在质量缺陷,在处理问题时将减速机进行解体检修,更换齿轮和轴承,对轴承定位进行重新调整,确保准确定位,一方面保证齿轮正确啮合,另一方面保证甩油环正常工作,使润滑正常。

3.2、顶级台板更换

       由于电机台板强度低,刚度弱并且存在变形现象,最大变形量为2mm,因此需要增大台板的强度和刚度,重新制作加工一件台板,使台板上平面钢板厚度在30mm以上,并且保证结构合理,加强筋合理、充足。

4、  结论

       根据原因分析,对减速机进行解体检修,电机台板重新设计加工更换,进行机组对中,叶片角度复查等。2006年8月12日风机试运行,电机运行正常,振幅均小于0.045mm。目前已经平稳运行两年多,消除了风机运行隐患,解决了风机振动问题。而导致该风机产生振动的主要原因:

(1)、减速机内部存在齿轮啮合间隙大和轴承定位不正确质量缺陷。由于该减速机为新更换的减速机,在原因分析时容易被忽视,给解决问题带来不利。

(2)、电机台板强度低刚度弱,产生较大的形变,易产生共振。


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